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节能干货丨No.9 看这家企业如何根治酸性气火炬无序排放问题

发布者:正向国际

时间:2021-04-30

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原创作者丨注册能源管理师学员 史春峰


前言

2019年,山东华星石油化工集团有限公司(以下简称:“华星石化”)以“协同、对标、攻坚”理念为指导,针对企业瓶颈,集全厂之力,通过管理与技术工作相结合方式,对酸性气火炬管理工作进行了全年攻关,基本消除酸性气火炬燃烧现象,取得了良好的社会效益和经济效益。对于同类型炼油企业酸性气系统管理具有一定的借鉴意义。 

01

项目背景

众所周知,火炬系统是炼油企业安全生产的防护系统,若管理不善,火炬非正常排放燃烧会造成严重的能源浪费和环境污染。
华星石化酸性气火炬常年处于燃烧工作状态,大量瓦斯气以酸性气的形式燃烧消耗,成为全厂加工损失、能耗偏高的重要因素。同时,根据物料平衡,全厂瓦斯产出总量小于消耗量,为了维持生产,反而需要向管网中补入高价值的丙烷。也就是说,在全厂瓦斯总量不足的情况下,却有部分瓦斯在燃烧浪费
由此可见,尽快解决酸性气火炬无序燃烧问题具有非常重要的现实意义。
对于华星石化而言,造成酸性气火炬无序燃烧问题的主要原因包括
一是酸性气火炬管理制度责任划分不明晰、考核力度弱,如基层人员责任意识不强、操作水平欠佳,对酸性气火炬无序燃烧习以为常;
二是酸性气系统涉及全厂各装置,点多面广,一旦发生燃烧状况,原因排查难度大,无法有效落实责任考核;
三是管理人员仅以现场检查为主,缺乏有效的监管分析手段,造成问题处理滞后,甚至不了了之等。
针对上述问题,只有聚全厂之力,各装置协同参与,从管理、技术两个层面分析问题、采取措施,实现对酸性气系统的全过程管理,才有从根本上解决此问题。

02

项目过程与方案

2019年,华星石化将酸性气系统管理作为年度重点攻关课题之一,由公司节能优化办公室(以下简称:“节能办”)牵头成立攻关课题组,全厂装置人员共同参与,力求攻克此难题。
经过为期一年,三个阶段工作的有效实施,我们多措并举、层层深入,彻底根治了酸性气火炬无序排放问题。

第一阶段:梳理流程,组织培训,建监管平台,施全面管理


酸性气火炬的无序燃烧与基层人员粗放式操作密切相关,因此节能办认为首要工作是夯实基础工作,包括梳理工作流程,组织开展培训,建立监管平台,实施全面管理等。

1.梳理工作流程

节能办首次组织全厂各装置梳理了酸性气系统流程,绘制了详细的流程图,其次开展了多次专项现场检查工作,排查流程和仪表问题,确定了重点防控点,对可直接解决问题立即整改,如现场仪表指示偏差等,然后对需改造的问题均制定了处理方案和计划,如火炬处存在低点容易积液、部分分液罐为单阀容易泄漏等。

图1.绘制的全厂酸性气系统流程图

2.组织开展培训

结合流程排查结果,节能办通报了各装置酸性气管理现状及存在问题,对班长及以上级别人员开展了专题培训,分析、讲解了酸性气火炬管理要点及重点防控点,同时修订了《华星石化火炬管理规定》。

3.建立监管平台

华星石化引入了系统管理理念,将酸性气火炬流程和绘制参数上传至生产实时数据库,通过网上平台实时查找火炬系统异常燃烧原因,及时问责引起波动的责任单位,为调度台实时查找火炬问题并采取整改措施,提供了一个强有力的管理工具。
建成后,该监管平台及时准确地分析了数次酸性气火炬异常燃烧原因,问责了相关责任单位,极大地提升了全厂装置对酸性气系统管理的自觉意识。

图2.实时数据库的酸性气火炬平衡表

图3. 酸性气火炬管理调度使用监管平台

图4.实时数据库酸性气火炬多参数关联查询界面

4.实施全面管理

通过流程梳理和排查工作,公司对酸性气管理建立了精细化管理考核机制;通过通报与培训,进一步提高了全员的自觉意识和工作能力;通过建立监管平台,实施精确分析与问责,促进了分析考核机制的正常运行,最终实现了全面高效的监控。

第二阶段:利用检修机会,精准施工,整改硬件缺陷


第一阶段完成后,解决了远程监控、部分仪表不准等问题,酸性气无序燃烧情况得到了有效改观,不再出现强有力的火苗燃烧情况,但较长的拖尾现象仍时有发生。
针对该问题,利用前期绘制的全厂酸性气系统流程图,公司组织深入排查,并利用2019年检修机会整改相关问题,具体包括:
①消除公用工程酸性气火炬低点;
②酸性气系统单阀加双阀,解决单阀内漏问题,如焦化干气排液罐等3处;
③部分内漏阀门彻底维修,如柴油加氢氢气分液罐阀门;
④开工后组织检查酸性气系统,建立检查表,核查流程,确保现场玻璃板、DCS读数、远程实时数据库数据一致。
通过第二阶段的精细化工作酸性气火炬管理已经高度科学化,基本处于可控状态

  

图5.酸性气系统单阀加双阀改造现场照片图  

 

图6.消除酸性气火炬低点改造现场图

第三阶段:回收富胺液闪蒸气体,彻底解决酸性气燃烧问题


为从根本上消灭酸性气火炬燃烧,在上述两阶段工作的基础上,节能办对酸性气火炬系统气体排放来源进一步深入调研,发现了新的改造机会—富胺液闪蒸气回收
所谓富胺液闪蒸气,是指由溶剂再生装置产生,贫胺液在全厂各装置脱除各介质中的硫化氢后变成富胺液,富胺液携带含硫物质及部分烃类进入溶剂再生装置,与再生后的贫胺液换热后进入胺液闪蒸罐,在温度和压力的双重作用下闪蒸出的烃类气体及少量含硫气体。
因富胺液闪蒸气成分复杂,存在造成低压瓦斯回收装置气柜压缩机结盐的风险。多年来,华星石化此股气体都是直接进入酸性气火炬系统进行焚烧,并未回收再利用。因此,能否有效回收富胺液闪蒸气就成为解决酸性气燃烧、降低加工损失的重要任务
经过分析,各装置酸性气排放由两部分组成:酸性水挥发气体排放和富胺液闪蒸气体排放。从原理上分析,导致气柜压缩机结盐是由于酸性气中含有氨,与H2S、CO2生成(NH4)2S、NH4HCO3等铵盐,受温度变化饱和结晶,导致系统结盐。通过对酸性气组分分析,含氨盐的是酸性水气体,富胺液闪蒸气体并不含有铵盐,不会导致系统结盐。
分析原理后,为进一步降低结盐风险,2019年9月18日开始,华星石化对加氢胺液和非加氢胺液再生系统进行了调整,将闪蒸罐顶部填料贫胺液循环量从1 t/h提升至4 t/h,对闪蒸气体进行深度脱硫,两套系统富胺液闪蒸气硫化氢含量从先前的40000-60000 ppm下降到约4000 ppm,实现满足进气柜的要求。

图7.华星石化酸性气排放原流程图

图8.华星石化酸性气排放实时数据库图

(标红处为闪蒸罐顶部填料贫胺液循环量调整阀门)

9月30日,胺液闪蒸罐顶气体成功改入气柜进行回收,仅剩余部分酸性水汽提装置酸性气进入火炬系统,彻底解决了酸性气燃烧问题。

图9.华星石化富胺液闪蒸气改入气柜

03

节能效益分析

2019年11月份至今,酸性气火炬基本处于熄灭状态,酸性气无序排放问题得到彻底解决。全厂燃料气消耗、损失量大为降低,在瓦斯不足工况下,效益极为可观。
目前,瓦斯管网补充高价值丙烷现象基本消除,全厂瓦斯产耗趋于平衡。经过项目标定,酸性气管理攻关项目仅整改硬件缺陷时投资约20余万元,该项目可节约瓦斯量120吨/月,年可节约瓦斯1440吨,折合1954吨标准煤,以瓦斯2800元/吨计,节省资金约400余万元

04

项目结论及启示

酸性气系统管理攻关历时一年,通过梳理工作流程、建立监管平台、硬件整改查缺补漏、回收富胺液罐闪蒸气等相关工作的高效开展,已经彻底根治了酸性气火炬无序排放的问题,大大降低了全厂能耗及加工损失。最后,我想谈一谈实施该项目的主要启示:
1.习以为常的能源浪费现象往往是节能潜力巨大的效益点
2.管理与技术互相支撑、互为因果,节能工作必须“两手都要抓、两手都要硬”;
3.坚定信心,难关一定可以攻克。而攻关过程中,越是基础性工作,越具有重要价值。
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史春峰

山东华星石油化工集团有限公司


部门/职务: 技术质量部/节能管理员

主要职责:负责组织技术攻关、炼油对标相关工作,审核能耗报表并下达考核指标,组织节能检查,协助审核节能项目方案、跟踪节能项目实施效果并经办奖励等。

工作业绩:所在节能优化团队2018-2019年度连续两年获得公司“创新突破奖”,个人获得公司“优秀员工”、县“优秀党员”,以第一发明人获得国家发明专利授权两项,发表多篇文章于行业TOP期刊。

人生格言: 锐锋起于钝土,厚积才能薄发